


Предприятие – заказчик: Оренбургский газовый завод
Участники: проф. А.О.Чернявский и студент А.Шадчин
Исходные данные:
Для снижения пульсаций давления в технологическом газопроводе газоперерабатывающего завода после поршневого компрессора установлена антипульсационная емкость объемом 0.7 м3, рабочее давление – 60 атм. Плановый ресурс емкости выработан.
Проведенные работы:
С целью определения возможности продления ресурса выполнены следующие работы:
- сбор экспериментальных данных (дефектоскопия, толщинометрия, виброметрия в 7 точках);
- расчет напряжений от внутреннего давления с учетом реальной геометрии емкости;
- расчет картины колебаний емкости и амплитуд вибронапряжений с учетом воздействий со стороны присоединенных трубопроводов и пульсаций давления;
- расчет нестационарных тепловых полей и вызванных ими тепловых напряжений на режиме запуска;
- определение накопленных усталостных повреждений во всех точках конструкции;
- оценка живучести конструкции, т.е. времени от зарождения трещины до достижения ею критического размера, после которого рост трещины становится лавинообразным.
Результаты:
Выполненные работы показали, что
- максимальное накопленное повреждение, рассчитанное по методикам для проектируемых аппаратов, превышает допускаемое;
- повреждения, рассчитанные для сниженного коэффициента запаса по напряжениям (1.8 вместо 2) не превышают допускаемых, а такое снижение разрешено для конструкций, в которых напряжения определены экспериментально. Расчеты позволяют указать места необходимых замеров.
- зона наибольших накопленных повреждений локальна, в остальном объеме конструкции повреждения существенно меньше допускаемых.
По результатам расчетов Заказчиком принято решение о ремонте (замене фрагмента конструкции) вместо замены всего сосуда. Выполненные работы позволили обосновать продление ресурса. Сосуд эксплуатируется.